環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)是以抽提裝置系統(tǒng)中的貧溶劑為原料,采用離子交換技術脫除系統(tǒng)中的酸性介質(zhì),使環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量提高,降低因環(huán)丁砜溶劑劣化而導致的腐蝕問題。該技術的使用曾對溶劑質(zhì)量改善起到了積極作用,在以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中具有重要的地位。
某廠芳烴廠環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)于2005年8月份建成投用,設計處理能力6.0t/h,為系統(tǒng)中循環(huán)溶劑量的2.4%,是目前國內(nèi)較大的單套環(huán)丁砜溶劑劣化再生系統(tǒng)。該工藝采用大孔弱堿性陰離子交換樹脂。樹脂年平均裝填量為5-6噸,每年更換2臺次。自2009年12月以來發(fā)現(xiàn)樹脂使用活性有所下降,失效較快等問題,不利于系統(tǒng)中的環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量改善。
1. 離子交換樹脂的性能比較
1.1 離子交換樹脂的特點
劣化環(huán)丁砜再生樹脂用于離子交換技術,其性質(zhì)非常關鍵。從工業(yè)應用角度考慮,所選用樹脂應具備以下特點:
(1)物料處理量大;
(2)功能基穩(wěn)定;
(3)再生容易;
(4)重復性好,使用壽命長;
(5)優(yōu)良的操作性能。
1.2 幾種離子交換樹脂性能比較
目前國內(nèi)用于環(huán)丁砜劣化再生工藝的樹脂主要有:ND900、DNA99、D301以及杭州爭光樹脂有限公司生產(chǎn)ZGA451。這幾種樹脂的性能比較如表1。
由表1可以看出,樹脂ND900、ZGA451和D301這三種堿性樹脂由于受到堿性功能基團的影響,它們吸附H酸的能力較高,而且它們都呈強極性,可以吸附系統(tǒng)中帶酸性的硫磺酸基團的H酸,而磺酸基團的存在正是芳烴抽提裝置中環(huán)
丁砜溶劑劣化的根本原因之一,因此理論上來說這三種堿性樹脂都可以用于環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)中,但出于對系統(tǒng)中不能有Cl-的存在以及交換容量的考慮,最終芳烴廠環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)選用的樹脂為ZGA451。
表1 幾種規(guī)格樹脂性能
型號性能 | ND900 | DNA99 | ZGA451 | D301 |
類型 | 大孔弱堿性陰離子交換樹脂 | 氨基修飾超高交聯(lián)大孔吸附樹脂 | 大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 | 大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂 |
表面極性 | 強極性 | 極性 | 強極性 | 極性 |
比表面積,m2?g-1 | 934.0 | 819.1 | 962.5 | - |
平均孔直徑,mm | 4.5 | 1.2 | 1.2 | - |
功能基 | R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl- | R-N(CH3)2R-N+H(CH3)2Cl- | -NH(CH3)2OH | -N(CH3)2 |
微孔面積,m2?g-1 | 8.1 | 463.3 | 475.7 | 529.0 |
微孔體積,ml?g-1 | 0.003 | 0.209 | 0.221 | 0.241 |
全交換容積mol?g-1 | 4.90 | 1.51 | ≥5.0 | 4.8 |
2. 樹脂失效的特征
芳烴廠劣化環(huán)丁砜再生系統(tǒng)自2005年8月投用以來,一直使用杭州爭光樹脂有限公司生產(chǎn)的大孔弱堿性陰離子交換樹脂,型號為ZGA451。自2009年12月之前該型號樹脂使用效果較好,能夠較好地改善系統(tǒng)中環(huán)丁砜溶劑的質(zhì)量,使溶劑PH值保持在8.3以上,且溶劑的顏色呈淡黃色,與新鮮溶劑沒有區(qū)別,但從2009年12月開始發(fā)現(xiàn)樹脂在使用過程中活性下降較快,失效現(xiàn)象明顯。
2.1 樹脂進出口溶劑PH值無明顯改善
衡量樹脂是否失效的一個重要參數(shù)就是樹脂再生塔進口(系統(tǒng)中的溶劑)及出口的溶劑PH值差。正常情況下,樹脂塔進出口的PH值差一般在1.5-3,新樹脂或再生后樹脂使用初期其進出口PH值差一般較高,接近3,隨著環(huán)丁砜溶劑交換量的不斷增加,其差值會緩慢下降,到了使用末期,其差值會逐漸接近于1.5,此時說明樹脂需要恢復活性處理。如新樹脂或剛再生后樹脂投用后,其進出口溶劑PH值差低于1.5,說明樹脂的活性不夠或失活現(xiàn)象明顯,此時樹脂不能起到改善溶劑PH值的作用。
圖1為2009年12月4日新樹脂投用后,樹脂塔進出口溶劑PH值變化情況。從圖中可以看出,其進出口PH值差平均僅為0.3左右,達不到預期的效果,幾天后400#系統(tǒng)中的溶劑PH值不斷下降,曾一度跌倒7.0,溶劑的顏色由原先的淡黃色逐漸變深,后在每日添加適量的單乙醇胺(NEA)后(約3-5升),系統(tǒng)中循環(huán)溶劑的PH值才逐漸恢復到最佳狀態(tài),由此說明樹脂失效明顯。
圖1 樹脂塔進出口溶劑PH值比較
2.2 樹脂進出口溶劑的酸值持續(xù)偏高
圖2、圖3及分別為樹脂失效前后系統(tǒng)中的溶劑酸值的比較。
由圖2可以看出,失效前系統(tǒng)中溶劑酸值平均為0.0015 mgKOH/g,現(xiàn)場觀察溶劑的顏色為淡黃色(接近于無色),在此期間并未向系統(tǒng)中添加單乙醇胺,這說明系統(tǒng)中的溶劑質(zhì)量非常好。
圖2 失效前系統(tǒng)中溶劑的酸值
按理說,新樹脂投用后,由于其活性較高,脫酸的效果較好,樹脂塔進出口溶劑的酸值均應該呈緩慢下降趨勢,而失效的樹脂則大不一樣,其進出口酸值改變不大而且偏高,由圖3可以說明這一點。圖3中,由于樹脂失效的原因,其進出口溶劑的酸值均偏高,平均在0.017 mgKOH/g左右,要較正常值0.0015mgKOH/g上升了0.0155mgKOH/g,而且在短時間內(nèi)仍然呈緩慢上升的趨勢,因而不利于系統(tǒng)中的酸性脫除。
圖3 失效后樹脂再生塔進出口溶劑的酸值比較
2.3 樹脂使用周期較短
樹脂失效的另一個特征為使用周期短。新樹脂從使用到更換的周期一般為1年,平均再生周期約為3個月,而失效的樹脂平均使用壽命僅為6-8個月,再生較為頻繁,平均1個月就需要再生一次,而且再生后的效果較差。
3. 影響樹脂失效的原因分析
3.1 不飽和烴的影響
大量的不飽和烴存在會對溶劑質(zhì)量有一定的影響,它能夠在系統(tǒng)操作條件下形成聚合物及微量的酸性介質(zhì),從而導致溶劑質(zhì)量下降,雖然微量的不飽和烴對溶劑質(zhì)量變差并不明顯,但是當不飽和烴達到一濃度后會產(chǎn)生羧酸類酸性介質(zhì),增加了溶劑中酸根離子,使樹脂吸附酸根的能力相對下降,進而導致系統(tǒng)中溶劑PH值持續(xù)處于較低狀態(tài)。表2為2009年12月初新樹脂更換前后2個月原料(S0411)及循環(huán)返洗液(S0412)中的不飽和烴的數(shù)據(jù)對比,發(fā)現(xiàn)在新樹脂投用后,抽提裝置400#原料和循環(huán)返洗液中的不飽和烴含量均大幅上升,平均分別上升了720.9 mg/100g和5326.51mg/100g,這也為在抽提條件下產(chǎn)生羧酸類酸性介質(zhì)創(chuàng)造了條件。
表2 樹脂失效前后原料及返洗液中的溴指數(shù)比較
項 目日 期 | 分析樣點 | 溴指數(shù)(mg/100g) | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||
09.10-09.11 | S0411 | 2306 | 1655 | 1860.6 |
S0412 | 16534 | 10746 | 12659.19 | |
09.12-10.01 | S0411 | 3081 | 2010 | 2581.5 |
S0412 | 21259 | 11387 | 17985.7 |
3.2 溶劑PH值太高或太低
環(huán)丁砜抽提裝置中酸根離子一般存在于溶劑和水中,由于其存在的狀態(tài)(分子、離子、絡合物)及溶解度的差異,從而影響樹脂的吸附效果,在實際的離子交換過程中,樹脂孔道內(nèi)PH值決定了表面弱堿性功能基的質(zhì)子化程度,并影響了酸根離子在樹脂上的交換行為,見圖4和圖5。
圖4 PH值對ZGA451樹脂吸附酸根的影響
圖5 PH值對D301樹脂吸附酸根的影響
由此可以看出,在不同PH值情況下,樹脂吸附分數(shù)的變化不同。在PH值等于4左右時吸附分數(shù)最高,吸附效果最好??梢奝H值過高或過低均不利于ZGA451和D301樹脂的吸附。PH值低,酸根以分子的形式存在,不利于離子交換的進行;PH值高,在中性或堿性環(huán)境下,樹脂對酸根的吸附親和力降低,吸附量下降。而事實是,在以環(huán)丁砜為溶劑的芳烴抽提裝置中,為了防止溶劑的PH值低而導致的設備腐蝕問題,必須控制系統(tǒng)中的溶劑PH值呈中性或弱堿性,因而導致了樹脂吸附酸根離子的效果變差。
3.3 氯離子的影響
氯離子是環(huán)丁砜抽提裝置腐蝕的重要因素之一。國內(nèi)某抽提裝置對系統(tǒng)中垢物進行定量檢測的數(shù)據(jù)也說明了這一點,見表3。表中垢物的主要成分為磺酸鐵鹽和含氯化合物等腐蝕產(chǎn)物。而氯離子主要來源于上游裝置催化劑的流失,其隨原料進入抽提裝置后并以離子的形態(tài)存在于溶劑和水中。當系統(tǒng)中的Cl-的濃度到達15×10-6以上時,會導致樹脂吸附氯離子達到飽和狀態(tài),從而使得樹脂吸附氯離子的效果變差。圖6為樹脂塔進口Cl-濃度為25×10-6時,樹脂塔出口Cl-含量高達22.5×10-6,說明較高的氯離子含量不利于樹脂對其進行吸附。
表3 芳烴抽提裝置中垢物元素分析[2]
樣品名稱 | 汽提塔垢樣 | 貧富溶劑換熱器垢樣 | 溶劑再生塔垢樣 |
Fe | 49.00 | 61.67 | 63.84 |
Cl | 19.40 | 14.56 | 24.56 |
Si | 0.820 | 2.464 | 1.710 |
S | 0.416 | 2.180 | 1.660 |
Al | 0.090 | 0.032 | 0.040 |
Mn | 0.040 | 0.020 | 0.020 |
Cr | 0.020 | 0.080 | 0.090 |
Cu | 0.096 | 0.058 | - |
圖6 離子色譜法測定樹脂塔出口環(huán)丁砜中的痕量陰離子
為了進一步證實氯離子的影響,我們委托南京化工大學對之前原料存樣、回收塔底環(huán)丁砜溶劑存樣和2009年12月底的樣品進行Cl-項目的分析,發(fā)現(xiàn)存樣中的Cl-含量分別為≤1μg/g和8μg/g,而12月底樣品中的Cl-含量則分別為6μg/g和29μg/g,這正好與新樹脂投用后效果差的時間較為吻合,說明Cl-含量高對樹脂的活性有較大的影響
3.4 氧的影響
氧本身對樹脂的活性并沒有直徑影響,但氧的存在會加速環(huán)丁砜溶劑降解和劣化,進而產(chǎn)生大量的磺酸類等酸性介質(zhì),使劣化再生樹脂吸附陰離子快速達到飽和狀態(tài),因而造成了樹脂失活,再生效果變差。圖7可以看出,在相同溫度下,環(huán)丁砜在空氣中的分解速率是在N2中的5倍,充分說明了氧氣的存在對環(huán)丁砜溶劑保護極為不利,也就是說氧的存在大大加速了環(huán)丁砜的劣化過程,可以使環(huán)丁砜的PH值快速下降,進而會對設備造成嚴重的腐蝕。
圖7 環(huán)丁砜在N2和空氣中的降解速率[3]
自2009年12月400#系統(tǒng)中的溶劑PH值下降后,車間多次組織力量對真空系統(tǒng)進行泄漏檢查,未查出可疑漏點,且自11月初開始該裝置的真空泵就一直處于停運狀態(tài),而系統(tǒng)真空度保持較好,因此系統(tǒng)中存在漏氧的可能性較小。那么是否有氧或游離氧進入系統(tǒng)呢?答案是肯定的:11月下旬開始由于重整料供應不足,該裝置的DA302塔持續(xù)補FB301罐料供抽提裝置使用,而且補料量較大,約為20-25m3/h,因該罐氮封系統(tǒng)較差,其中的游離氧質(zhì)量分數(shù)約在5-8μg/g之間,以往也曾出現(xiàn)過FB301補料而導致的溶劑質(zhì)量快速下降的情況。
4. 改進措施
4.1 存在的問題
環(huán)丁砜劣化再生系統(tǒng)進料泵GA492設計流量為6.0噸/小時,僅為系統(tǒng)循環(huán)溶劑量的2.4%,如將系統(tǒng)中全部溶劑經(jīng)過劣化再生系統(tǒng)處理一次約需要60天左右,因此溶劑實際再生量太小,不利于樹脂效率的提高。
另外,自2009年12月ZGA451樹脂使用效果不佳以來,在不加單乙醇胺的情況下,新樹脂使用2-3天后,系統(tǒng)中溶劑PH值由7.5以上快速下降至7.0,甚至低于6.5以下,不利于溶劑質(zhì)量的改善,且再生后樹脂活性恢復不理想,使用效果就更差,除非系統(tǒng)自身溶劑質(zhì)量維持得非常好,如:2010年大檢修以后,系統(tǒng)溶劑就維持得特別好,在FB301不補料及不添加單乙醇胺的情況下,系統(tǒng)中溶劑PH值可以長時間維持在8.0左右,溶劑顏色接近于無色,非常清澈,即使FB301少量補料的情況下,單乙醇胺的添加量也很少,平均為每天約1-2升。
5. 結論
在工藝條件下,不飽和烴的累積及游離氧的存在均容易產(chǎn)生酸性介質(zhì),使系統(tǒng)中的酸根離子大幅增加,實際上超出了樹脂吸附酸根離子的能力,從而導致樹脂失效。另外,當系統(tǒng)中溶劑PH值太高或太低以及氯離子含量太高時,樹脂吸附陰離子的效果不是太理想,不利于對環(huán)丁砜溶劑質(zhì)量的進一步改善。
參考文獻:
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[4]陳進華,環(huán)丁砜劣化再生樹脂失效原因分析。
下一個: 離子交換樹脂在發(fā)酵液中提取賴氨酸的應用 上一個: 除硼樹脂在飲用水及半導體行業(yè)超純水制備中的應用